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在煤化工發(fā)展領域中,幾年來合成氨原料氣變換工藝不斷改進,源于技術進步的推動以及節(jié)能增效的需要,目前全低變工藝被廣泛應用在化工生產中。全低變工藝作為一種節(jié)能新工藝,在相同裝置條件下,具有能耗低,設備生產能力大等特點。針對低變工藝這一特點,生產系統(tǒng)積極謀劃、精心組織,利用其他生產裝置檢修的有利時機,統(tǒng)籌安排對4#變換系統(tǒng)進行全面技術改造。
此次4#變換工藝整改,是將原來的中低變工藝徹底轉變全低變流程。為確保項目安全順利的實施,公司專門成立了技術攻關指揮小組,進行現(xiàn)場指導作業(yè)。根據(jù)現(xiàn)有設備的流程情況,技術組人員通過現(xiàn)場觀察測量,并經詳細計算和論證后制定了詳細的、完整的技改方案。采取將原有中變爐改為全低變的一、二段,段間增設增濕器,實 施增濕器噴水取代煤氣冷激,同時對原飽和塔、主熱交和水調溫器等設備進行改造,有效提高了其傳質傳熱效率。此次改造充分利用了原有的設備,實現(xiàn)公司提出的用時短、方案優(yōu)、投資省的要求。此次變換改造方案順利的實施,無不體現(xiàn)出昊源人的智慧和力量。
在現(xiàn)場我們深深地感動著,冬日的寒冬在此刻似乎也“溫柔”了不少。參與此次技改的所有人員實施二十四小時輪流作業(yè),對實際操作中出現(xiàn)的任何問題都絲毫不會放過,總是進行認真分析,制定具體的方案措施,一一解決,以確保系統(tǒng)順利開車并達到預期的效果。
此次技改結束后,正常生產情況下,按照理論測算,4#變換蒸汽消耗將下降50%以上,僅此一項每年就可節(jié)省成本500萬元以上。同時,系統(tǒng)阻力將進一步降低,對于穩(wěn)定后工續(xù)生產和降低電耗都將起到積極的作用。
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